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泉州惠安化学清洗,转炉冷却水系统清洗

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4.3.3储、供水的质量和数量已能满足化学清洗和冲洗的用水需要。清洗用水量可参照附录9《发电锅炉化学清洗用水》。4.3.4废液处理临时或正规设施应安装完毕。并能有效地处理排放废液。4.3.5安装在临时系统中的温度、压力、流过表计及分析仪器应经计量校验合格。并备。腐蚀指示片、监视管等制作完毕。4.4清洗系统及其安装4.4.1清洗方式应根据清洗介质和炉型来选择。一般、柠檬酸、EDTA等采用循环清洗。采用开式清洗。
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锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。
水垢是锅炉的“百害”,是引起锅炉事故的主要原因,其危害性主要表现在:
1、浪费大量燃料 : 因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之一,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了保持锅炉一定的出力,就提高火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失。由于锅炉的工作压力不同,水垢的类型及厚度不同,所浪费的燃料数量不同,根据试验和计算,水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:当水垢厚度(S)≥1mm时,浪费燃料5~13%; ≥2mm时,浪费燃料13~18%; ≥3mm时,浪费燃料18~26%。
2、容易使钢板、管道因过热而被烧损 : 因为锅炉结垢后,又要保持一定的工作压力及蒸发量,只有提高火侧的温度,但是水垢越厚,导热系数越低,火侧的温度就得越高。一般说来锅炉火侧的温度在900℃左右,而水侧的温度在190℃左右。当没有水垢时钢板的温度在230℃左右,一旦结垢1mm左右,钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。20#钢板当温度达到315℃时,金属的各项可塑性指标开始下降,当达到450℃时,金属会因过热而蠕动变形。所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的。
3、 增加检修费用和降低使用寿命 : 锅炉因水垢而引起的事故大约是锅炉事故总数的三分之一,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全。因此,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准;并在运行中防止水垢的生成,而且结垢后需及时进行处理,防止及清除锅炉炉内水垢及控制水质。要解决以上问题,目前科学的方法是在锅炉运行加入综合性能好,功效的药剂运行保养及定期进行锅炉清洗。
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升压至一点零到一点五兆帕。保持八小时到十小时。对各排污门再排污并且各一分钟。然后补水至汽包中间水位。再升压至二点零到二点五兆帕。并且要进行八到十个小时。各排污点均排放一分钟。随后补充除盐水。并对锅炉进行底部排污和连续排污。换水至锅炉水碱度和磷酸根为正常值。且pH值降至九点零左右。水温降至七十到八十摄氏度。就能够把水全部排出。这个过程中要注意控制温度变化。使其符合锅炉的要求。2)在煮炉后要对锅炉进行内部检查。要求金属表面油脂类的污垢和保护涂层已去除或脱落。无新生腐蚀产物和浮锈。且形成完整的钝化保护膜。
锅炉清洗作为酸洗除垢剂。除了具有上述优点外。也还存在一些不足之处。主要表现在两个方面。一是本身不象、柠檬酸、EDTA等锅炉清洗剂那样具有特殊络合能力的阴离子。因此。对于铜、硅垢的清除则无能为力。也无法缓和象Fe3+、Cu2+这些离子对基底金属腐蚀的促进作用。遇到这种情况时。则需要引入其他辅助清洗剂来协助完成。另一个问题是高合金钢。特别是奥氏体不锈钢在介质中。由于Cl-离子的作用。容易发生小孔腐蚀和应力腐蚀裂开。
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一般厌氧发酵过程可分为四个阶段,即水解阶段、酸化阶段、酸衰退阶段和化阶段。而在水解酸化池中把反应过程控制在水解与酸化两个阶段。在水解阶段,可使固体有机物质降解为溶解性物质,大分子有机物质降解为小分子物质。在产酸阶段,碳水化合物等有机物降解为有机酸,主要是、丁酸和等。水解和酸化反应进行得相对较快,一般难于将它们分开,此阶段的主要微生物是水解酸化细菌。废水经过水解酸化池后可以提高其可生化性,降低污水的pH值,减少污泥产量,为后续好氧生物处理创造了有利条件。

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