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物理吸附脱色法
这是一种安全性高、操作简单、吸附能力强的物理处理法,常用的吸附剂有活性炭等。它们对碱性染料、直接染料、酸性染料及硫化染料都有很高的脱色能力。但是这些材料多为非可再生资料,成本较高,不适宜大规模应用。

氧化还原脱色法
这是一种相对比较常见的方法。如漂白水等的氯氧化法、臭氧氧化法、过氧化氢及电解法、光氧化法等,它们是通过这些强氧化剂对废水中的染料共轭体系或发色基团进行破坏。这种方法对除还原、硫化和涂料的染料废水脱色效果都非常高,但其运行费用相对偏高。
芬顿脱色法

芬顿法对于废水中难以降解沉淀的物质都有很强的去除作用,在印染废水处理中也同样具有脱色的物质,其作用原理同为强氧化反应,但它同时兼具混凝作用,在pH<3时,可将水中COD去除率提高至90%以上。

混凝脱色法
硫酸亚铁与聚合硫酸铁的印染废水脱色原理就是混凝脱色之一。这种方法利用硫酸亚铁其自身的电中和、压缩双电层、吸附架桥及网捕功能,将水中的胶体态染料及悬浮态染料进行吸附沉淀处理。从而达到90%以上脱色效果,成本可控。当然,希洁化学额的脱色剂在废水脱色中也应用了这一方面的脱色原理。

进展1:出水悬浮物影响了出水检测指标;沼气产生量逐步增大,水量提升明显。目前的SV30沉降比在20%,污泥量差很远,同时是因为改造工程,发现曝气池的风量不够,活性污泥目测发黑,不如之前的效果好;厌氧IC的出水很稳定,不足是悬浮物增多了,也是与提升水量有关系,负荷提升造成的悬浮物增多;水温36℃,水量每日约100m³。

进展2:因为水量的提升,原水悬浮物增多,加上颗粒污泥中的絮状体,出水悬浮物明显增多。今天取一部分颗粒污泥回家,试验一下颗粒污泥不在旋流状态下,能够放置多久不破裂。

由于沼气的产生,使得投加进入的污泥体积缩小。

进展3:总水量已经提升到每日100m3,原水COD18000mg/L,PEIC出水1500mg/L,二沉池出水350 mg/L,沉降比20%。污泥长得很慢。近日突然来一股高悬浮物废水,造成所有系统悬浮物升高,出水水质变差,已采取紧急措施,查明来水问题,堵住了源头;还有一波高盐水,盐分为24000前计划进行稀释后分配进水。目前存在的问题仍为AO之后的颜色很浓,准备进行脱色处理,是选择树脂吸附还是脱色剂较好?

进展4:针对好氧池出水色度超标,进行了脱色试验,脱色剂+PAC+PAM
烧杯背面是一个开水壶的商标,投加之前看不到,投加之后看的很清楚。效果还是刚刚的,就是颜色还是去除不。

更换脱色剂种类之后,所呈现的脱色效果如下。其中,氧化剂就试了次氯酸钠,效果很差,几乎不起作用。从脱色效果来看,脱色剂对于印染废水和造纸废水还好,这种水质不适应。
脱色试验主要是针对后续工艺构筑物考虑,因为没有池体,加入用芬顿,臭氧,需要增设反应池或者清水池,现场有一台闲置气浮,可以用脱色剂+絮凝剂来进行脱色。

进展5:原水CODcr18000mg/L,IC出水1100mg/L,A池1100mg/L,好氧池1000 mg/L,二沉池1000mg/L,脱色之后600mg/L,SV30=20%,污泥依然不增长。看来厌氧没有问题,就是AO池的去除效果太差了,主要原因就是考虑什么因素造成了污泥的抑制。氨氮原水80mg/L,IC出水300mg/L,O池40mg/L,氨氮高的原因,原水中有蛋白质,经过IC的氨化,氨氮增加很多。主要考虑氨氮和亚硝酸盐的情况了。

进展6:AO工艺的O池,污泥从5%增加到20%后,再无进一步增长;DO原水2.0mg/L,后来增加水量,DO明显不足,更换了一台鼓风机,风量是原来的2倍,DO充足,1.5mg/L以上。镜检发现没有钟虫、累枝虫,无丝状菌,菌胶团状态可以,杂质较多。

因为污泥不增长,决定投加新污泥,将原有污泥抽掉一部分,投加一部分新鲜污泥;故补充了含水率80%的干污泥20m3,污泥为其他污水厂的好氧池脱水污泥。行投加,待污泥增长后再进行排泥。

投加污泥之后,还没有反色,曝气池的颜色比较深,看起来有黑色,因为不能停产,IC厌氧罐的出水,直接进了AO系统。没办法,投加的过程也没挺,直接进水了,好在有原有的部分污泥,能挺得住。通过过滤吸附剂絮凝沉降实验,色度去除效果较好,但费用费用高。如下为烧杯实验结果。

污泥投加之后原水的COD18000-2000mg/L,IC出水之后稳定1000-1100mg/L,二沉池出水600-800mg/L;氨氮原水160mg/L,出水30mg/L。SV30为60%,MLSS未做检测。AO系统略有改善,出水数据略有下降,当初设计有深度处理工艺,但为节省投资,擅自去掉后续深度处理工艺,目前依靠现有工艺很难实现。

脱色絮凝剂是一种集脱色、 絮凝、 去除 COD 等于一身 的新型的季胺型有机高分子 絮凝剂。 其脱色效果显著( 去除率 95%) ,对 COD、 SS、 BOD 也有较高的去除率。
脱色絮凝剂性能
1、在水处理中, 脱色絮凝剂对原水的 PH 适用范围广,无悬浮固体或沉渣, 不会堵塞加药设备和管道,用于废水处理可直接投加原液, 无二次污染。
2、对污水的色度、 SS、 COD、BOD 去除率高,产生絮凝体密度大, 易溶于水, 污泥少,处理后的废水可达到国家排放标准。
脱色絮凝剂使用方法
1. 脱色絮凝剂可用原液或清水稀释 10%~50%, 然后直接加入到废水中, 充分搅拌数分钟后出现矾花, 将有色废水中有色物从水中絮凝沉淀出来, 配以沉降或气浮, 实现分离。
脱色剂
脱色絮凝剂应用范围
脱色絮凝剂主要用于染料厂高色度废水的脱色处理, 适用于活性、酸性和分散染料等可溶性染料废水的处理。 也可以用于纺织、 化工、 焦化、造纸、 印染、 漂染、 皮革、 城市污水、 工业污水站等废水的脱色处理。 可代替漂水、 活性炭、 聚丙烯酰胺等药剂。

名称脱色剂,对废水提供解决方案,无色淡黄色高含量,难生物氧化的废水,制铁盐氧化铁颜料,阳离子吸附印染,造纸厂污水处理,焦化污水高色度,阳离子电荷吸附,印染工业废水,氧化吸附废水,季铵盐阳离子,油田染料污水,色度大浓度高,50含量成分,染料厂高色度,成分配制使用,汽车电镀废水,TS市政污水,液体造纸纤维,碱性色度废水,粉末液体吸附,工业污水用,食用油废水,阳离子基团,水性聚氨酯,脱水絮凝剂,柴油脱色剂,
价格5.00 元
地区四川成都
联系张刚
关键词废水处理脱色剂,废水处理脱色剂,屠宰场污水脱色剂,水处理脱色剂
型号PAM
PH值使用范围5.0-7.0
CAS1342-54-79
化学成分聚丙烯酰胺
名称聚丙烯酰胺
含量0.99
外观白色粉末
执行质量标准GB15892-2009
目数100目
是否进口

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