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防爆一氧化碳氧气

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煤粉仓一氧化碳在线监测系统(CO分析仪)是应用于电厂项目煤厂磨煤过程中产生的煤烟气氧含量分析的在线分析系统。该系统技术,测量准确,反应速度快,能长期连续分析被测气体,采用PLC进行自动控制,具有结构合理,运行安全可靠,自动化程度高,维护量少,自诊断保护功能强等特点。



煤粉仓一氧化碳在线监测系统(CO分析仪)所用取样探头引进技术结合本行业的实际工况条件和多年的实践经验而研制的尾气取样探头,探头核心部分为进口材料。

过滤精度: 5~20um(根据粉尘量而定)

过滤能力:≦1000g/Nm3

过滤效率:达到99.9%

由于过滤精度高,效果好,系统只需二级过滤就能达到系统要求,从而维护量小,响应时间短。(这一点其他厂家很难做到,其他厂家一般采用多级过滤,增加了气阻和气路流程,从而增加了系统故障环节和滞后时间)。

反吹技术:

取样探头采用目前国际上的、内外脉冲式空气吹扫技术。反吹气备有反吹储气罐,以确保反吹气是有足够的压力和流量,把过滤的杂质反吹回到管道,达到较好的效果。整个反吹系统与进样气路立,维护十分方便,维护成本低。

除水技术:

样品气进入系统之后,可能会产生少量的冷凝水,分析预处理内采用气水分离器的技术除掉水汽(酸雾),再由压缩机冷凝器除湿处理,冷凝液自动排放到集排管集中自动排放。并在进分析仪器前设计有样气脱硫、硅胶再干燥措施,确保洁净的气体进入分析仪器。

滞后时间:

配有快速旁路技术,进口真空抽气泵负载为6L/min,当取样点与分析仪器的安装距离为20m时,系统滞后时间T90≦12S,(通过试验计算可得)。

关键部件全部采用进口或者引进国外技术,如气体分析仪传感器、探头纤维过滤芯、取样抽气真空泵、取样电动球阀、反吹电磁阀、蠕动泵、PLC等。

公司可向广大客户提供合理性价比的分析仪器、分析模块/部件、CEMS成套方案、水质分析成套方案等产品,产品可OEM,同时提供ODM、代运维等服务。公司核心团队在行业内有着丰富的从业经验,其中设计人员大部分来源于不同企业的工作一,总结了多年的成败得失,摒弃了不科学不合理的设计缺陷,成套产品全部采用具有领水平的进口仪表,并对仪器的功能加以发挥,制造出更适应我国国情的分析系统。

名称:煤粉仓烟气分析仪定制 红外分析仪 烟气在线分析系统 过程分析系统 烟气在线监测仪 煤磨气体分析系统 气体检测仪 煤粉仓气体分析系统 水泥窑尾袋收尘气体分析系统 砖厂在线气体分析系统 CO、O2在线分析系统 NOx在线监测系统 cems在线监测系统 预热器在线监测系统 气体分析仪


参考价格:50000 60000 70000

煤粉仓烟气分析仪定制


1.2.系统结构

分析系统由免维护型取样探头,带温度显示的温度控制箱及分析柜组成。分析柜的仪表面板上装有嵌入式一体化触摸屏显示操作系统、分析仪器、流量计、监视过滤器、电源开关等。柜内由取样预处理及控制部分组成。结构紧凑,便于安装,气路短,流量大,反应快速,系统无冷凝现象。而且,美观。

嵌入式一体化触摸屏显示操作系统内置系统流程图动画效果图,控制按钮,状态指示灯,能够很好的实现人机的对话及对系统的控制。


安装指导书和使用维修手册,以及生产厂家,电话。通过动画系统目前的气体流程工作的原理能够一目了然,对初次接触的人学习很有帮助,有助学习者很快的掌握系统的工作原理。

1.3.控制功能

系统具有记忆功能:既系统断电后,重新上电,系统继续执行断电前的工作状态。

系统具有自动和手动两大控制状态。系统处于手动状态时,可以进行手动反吹、分析、试漏、校对、检修各项工作。

手动状态下可以检查系统是否正常并具备工业运行的条件。此状态用于开机和定期检修。工业运行时,系统处于自动状态。这时系统发出“自动"触电闭合信息,说明分析系统已投入工业运行条件。在此状态下,系统进行轮流采样分析、反吹工作。

本过程气体分析成套系统(以下简称系统)是磨煤过程中产生的煤烟气,一氧化碳分析仪器与取样预处理装置及其附属的应用保障部分(标准气);通过针对现场应用条件和工艺气样条件的系统设计,所实现的正确匹配与合理组合,使一氧化碳分析仪器能很好适应电厂项目磨煤过程中产生气体分析的特殊工艺条件。系统能自动、连续、准确、可靠地分析磨煤过程中产生煤烟气中一氧化碳的浓度含量。采用PLC可编程序控制器自动控制系统的采样、排水、探头自动吹扫、故障监测双路巡检自动切换并处理等操作。系统正常运行期间能提供一氧化碳的4~20mA标准输出信号;并根据一氧化碳测量组份的含量值输出超限报警状态信号。该系统的分析仪器的传感器采用进口红外传感器。结构简明、部件性能可靠、自动化程度高、操作简便、维护量小、是分析电厂磨煤过程产生煤烟气中一氧化碳含量的理想设备。

主要技术特性

分析仪表单元采用卓宇佳创研制的气体分析仪,完成样气一氧化碳在线连续分析。分析仪性能稳定可靠,响应时间快,智能化程度高。

分析参数:一氧化碳

一氧化碳分析仪采用红外传感器连续测量的工业固定式现场安装仪器,能连续自动检测流程气样中待测组份一氧化碳的体积浓度。

仪器特点

特的传感器设计,响应快,线性好,稳定性高

触摸屏操作(零点、满度、线性校准、参数设置等),操作灵活方便

重要工作电源自诊断功能

仪器部件单元化,维护、检修方便

标准信号隔离输出4—20mA

RS485 modbus 通讯

合金机箱

部件单元化,维护、检修方便

主要技术性能

零点漂移:≤±1%FS/7d

量程漂移:≤±1%FS/7d

测量范围: CO:0-1000ppm

线性误差:≤±1%FS

重复性误差:Cv≤±0.5%

输出波动:≤±1%FS

响应时间: T90≤10s

输出信号: 4~20mA 500Ω

系统的滞后时间:T90≦20S

样气温度:≦700℃

样气含尘量:≦500g/Nm3

环境温度:5~45℃

环境压力:70~160kPa(海拔低于2000m)

相对湿度:不大于85%(年平均)

电源:220±22VAC;50±0.5Hz

系统的绝缘电阻不小于5兆欧

中速磨煤机入口氧含量要低于6%,出口一氧化碳不能800,这是为了安全考虑。
中速磨煤机中,煤炭是属于可燃性物质,在高速粉碎的情况下,产生大量粉尘,同时产生大量的热量,粉碎机和煤炭碰撞,也会产生大量的火花。如果磨煤机不控制氧含量,很容易发生粉尘爆炸,从而导致生产事故。因此控制磨煤机入口氧含量低于6%,低于煤炭燃烧的氧指数,即可确保磨煤机中产生的火花不会引起煤粉尘的爆炸,从而确保生产安全。控制一氧化碳的含量也是同样的道理,一氧化碳含量过高,说明煤炭已经和氧发生少量反应,此时磨煤机内温度过高,需要冷却降温后,再重新启动,避免出现事故。

(1)探头伴热与反吹系统
近年来,对磨煤机出口烟气取样大部分采用直接抽取法,直接抽取法又可分为冷-干直接抽取和热-湿直接抽取。根据我国排放标准,要求烟气浓度以标态干基为准,因此冷-干直接抽取法成为我国烟气取样监测主导。典型的冷-干直接抽取法包括取样探头、取样管线、过滤、除湿系统和采样泵等部分,其中探头与过滤分别可对粉尘进行过滤与二级过滤,除湿系统则用于对样气的冷凝脱水,由于整套预处理系统中除尘与脱水为关键,所以其核心部件为探头除尘取样和除湿系统,做好这两种预处理部件的选型,可磨煤机出口CO浓度测量结果的可靠性。
由于烟气中含有大量的水分与粉尘,通过采样探头对烟气进行取样时,如若不采取措施,高温烟气中的水分遇冷发生凝结,并与样气处理过程中所沉积下来的粉尘接触,极易造成结垢堵塞,致使探头无法正常工作甚至损坏。针对探头堵塞问题,一般建议在取样探头中采用加热器与反吹系统。因此,目前适用于高粉尘、高温度磨煤机出口烟气的采样探头一般需由取样管、滤芯、加热器、反吹系统构成。探头通过取样管采集管路中的样气,滤芯对样气的粉尘进行过滤后,利用加热器对样气进行加热,使烟气温度控制在150~200℃间,在露点温度之上,防止样气出现凝结。对于样气处理过程中所沉积下来的粉尘,设置内反吹系统对探头进行吹扫,清除探头滤芯中的粉尘,可有效防止探头出现堵塞。

煤磨利用窑尾烟气作为烘干介质,立磨入口温度一般在150℃左右,出口烟气温度露点温度15~30℃,一般控制在75℃左右。煤磨出口烟气温度均在着火或自燃温度范围外(煤粉的着火温度:500~530℃,自燃温度:140~350℃)。
2着火原因分析
2.1火源
除尘滤袋材质如果不防水、不防静电、不抗结露,会因原煤含水分偏高,出磨煤粉水分在3%左右,造成滤袋“板结”破损;除尘器内煤粉不能正常排空致使煤粉积聚,滤袋外表面煤粉附着严重而且存留时间长,当滤袋表面积聚的静电荷较多而不能释放时易产生静电火花,同时袋除尘器内温度过高,这时如有一定的氧气存在,就会使滞留的煤粉自燃。
2.2氧气
煤磨系统采用的窑尾废气,含氧量可控制在12%以下。但在生产过程中还存在以下问题:
1)系统风量调整不好,如果除尘器排风机拉风不够或者除尘器管道积灰较多造成废气排放系统不畅,而通过煤磨热风机鼓入的窑尾废气不断地进入煤磨和除尘器内,系统明显出现压力不平衡,并造成煤磨和除尘器内部正压,这样,进入除尘器内部空气在不断地增加,使得含氧量也在不断地增加。
2)袋除尘器使用的喷吹气源,为高压压缩空气,当除尘器内出现火源时,它便能加速煤粉的燃烧,使火势迅速扩大。2.3 CO 气体
当时该除尘器在线气体分析仪检测的其内部 CO气体浓度没有超限,没能及时发出报警信息,误导了中控操作员的操作。
2.4 工艺操作
岗位人员发现袋除尘器卸灰一室分格轮跳停并发现有冒烟现象,说明滤袋已燃烧,这时中控操作员未果断采取关闭除尘器入口阀、提升阀、喷吹系统以及停止排风机等措施, 使燃烧火焰进入其它各室,造成收尘滤袋全部烧损。
3 处理及措施
3.1 改进工艺设备及参数
1)做好对在线气体分析仪的日常维护,定期进行校验,各气体成分分析结果的准确性,为工艺控制提供有效参考数据。
2)针对煤粉制备系统的防燃、防爆要求 ,配备高灵敏度的温度预警装置和 CO2自动灭火装置,将目前灭火器控制方式由手动操作改为自动喷出方式,提高可靠性,降低事故发生的几率。 CO2自动灭火装置由固定的 CO2供给源,通过与之相连的带喷嘴的固定管道,在气体分析仪检测 CO 浓度到达爆炸极限或除尘器内部温度煤粉燃点值时,迅速向除尘器内部释放 CO2灭火剂,以达到防止煤粉燃烧爆炸的目的。
3)严格控制滤袋的产品质量,将其全部更换成抗静电、防水、抗结露的滤袋。
4)为减少煤粉在灰斗壁上的沉积,通过修改西门子 PLC 程序,适当缩短滤袋喷吹间隔时间,防止滤袋煤磨袋除尘器着火原因分析及处理煤粉积聚而“板结”。
3.2 改进工艺操作
1) 根据实际情况 , 控制出磨煤粉水分在 0.5%~1.5%之间,增大磨机系统通风量,降低出磨气体的湿含量, 将磨机出口温度由原来的 75~80℃调整为65~70℃,使入煤粉仓的煤粉温度在 60℃以下。
2) 完善煤磨操作规程, 在停磨更换滤袋或进入除尘器内部检修前, 停机时则先停煤磨工艺系统设备,保持除尘器和排风机继续运行一段时间,再停排风机。 停排风机后再经过一段时间,将除尘器滤袋上的积灰清除干净,同时将灰斗内的积灰排净,才能关停除尘器, 以防止停机后积灰积聚在滤袋和灰斗内,产生煤粉堆积自然爆炸的危险。除尘器下部的煤粉输送设备也应充分排空。

下一条:法兰安装氧含量监测仪
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