定襄54声测管现货;岢岚54声测管现货
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立足市场未来需求,分析研判潜在市场和客户,通过加强设备优化和工艺攻关,倾力打造的热轧高强耐磨钢产品,为公司增创了效益。6月份以来,该厂热轧高强耐磨钢NM350TPNM400TP实现产量、质量双提升。 邯宝热轧厂大力推进产品结构和客户结构再优化。 为提升热轧耐磨钢产品质量,该厂组建了由技术牵头的张志鸿热轧耐磨钢”专项攻关小组,抽调厂内技术、操作、设备等人才,并联合技术中心全力开展工艺优化。优化完善层流冷却系统控制功能,提高设备侧喷能力,优水比等,提高钢板跟踪精度、终冷温度及冷却速率精度。优化生产过程中关键点温度、轧制速度、冷却水等工艺参数,提高产品板形和性能合格率。稳定轧制和冷却过程中变形和温度的均匀性,减少带钢残余应力差和残余应力分布状态,改善主线生产板形。针对耐磨钢超出横切线生产能力导致合格率较低的问题,攻关团队通过大量的计算和验证,不断优化调整二级模型机械参数并进行固化,了横切线生产过程中的质量稳定性,大幅提升了产品质量合格率。
北营炼铁厂大胆解放思想,拓宽配煤思路,与相关部门、厂矿密切配合,步步为营,稳扎稳打,实现焦化除尘灰的创新式管理,不仅改善现场作业环境,还实现变废为宝创造经济效益,为企业资源配置提供了新途径和新格局。焦化除尘灰如何实现合理回收利用?这是各大钢铁企业一直以来都在思考的难题。面对困难。实际生产中,焦化除尘灰粒度细、亲水性差、流动性好,生产运输过程中易产生二次扬尘,若将其作为烧结燃料使用,又存在利用率低等问题,一时间,焦化除尘灰成为了钢铁企业生产中的难”问题,很多一线生产班组和职工谈“灰”色变,无从下手。为解决焦化除尘灰的合理利用难题,经过前期考察和技术论证,该厂了解到当前国内大部分拥有焦化厂的钢铁企业,焦化除尘灰在高炉少量喷吹的使用效果普遍反馈较好,可以实现改善作业环境和创造经济效益的目的为此,由制造部牵头,快速成立了以北营炼铁厂为实施主体,焦化、原料、公运、铁运等系统全力配合的专项攻关组,针对焦化除尘灰开展技术攻关。攻关过程中,该厂分阶段逐步推进实施。通过提前调整炉况,提高烟煤配比,确保制粉、喷吹制度平缓过渡,为高炉试验喷吹焦化除尘灰打好基础;此外,逐渐增加大高炉焦化除尘灰配比,高炉产量和燃料比指标的同时,逐步实现焦化除尘灰喷吹入炉。为焦煤粉混合喷吹的连续性和安全性,该厂还紧密结合焦化除尘灰和煤粉混合喷吹生产实践经验,制订了相关安全技术操作规程,有力确保喷吹系统安全运行。据了解,为实现2020年焦化除尘灰全部用于高炉喷吹的目标,该厂还计划推进焦化除尘灰喷吹系统改造工程。如今,新的生产运行管理模式,不仅解决了焦化除尘灰在烧结配加利用率不高和作业环境扬尘问题,而且实现了清洁文明生产的管理目标,为企业相关工作提供了宝贵的经验,具有推广应用价值。据统计,该厂通过喷吹焦化除尘灰,每年可为企业降成本2350万元,对企业提高市场竞争力具有积极而长远的意义。怎一个“新”字了得?焦化除尘灰是多年来制约企业生产的一个“难”问题,面对困难,北营炼铁厂主动转换思维,以新思路新管理,用新管理带来新转变、新效益。怎一个“新”字了得?创新是现代企业进步的原动力,增强核心竞争力,实现持续积极向好发展的决定新因素。时代在进步,生产经营方式在变革,要适应新的形势,抓住新的机遇,就要有新思想、新转变,把握新趋势、新要求。但要做好一个“新”字,就要有改变旧理念、旧方法的勇气和底气,主动对标企业的做法,打破原有思维习惯,重新审视问题,主动寻求突破。焦化除尘灰看似企业生产管理中的一项小问题,但北营炼铁厂的做法却带给我更多思考和启迪,面对制约企业生产经营的一些“老”问题,否应当站在新的角度去寻求解决办法,而不是困顿其中,回避困难。有时候,换个角度看问题,就会收获不一样的结果。
技术中心热板研发中心在成功开发 近日。热轧双相车轮钢DP590DP680等产品的基础上,又成功试制了乘用车车轮钢SPFH590-FW该产品成分控制、性能检测及表面质量均满足客户要求,各项试用指标表现良好。该产品的成功开发,标志着公司车轮钢在普转高、高转优”道路上又迈上了新台阶,进一步提高了车轮钢产品的市场竞争力。 据了解,目前,公司车轮钢已实现商用车“全覆盖”但未涉足乘用车领域。随着乘用车产量逐步攀升,以及乘用车企成本压力日益增大,钢制车轮在成本方面的优势凸显。捕获这一市场消息后,该中心热板研发中心迅速组织相关技术人员成立研发团队,仅用1个月时间便完成了从了解客户需求、调研生产工艺、制定工艺方案,后的产品生产。 乘用车车轮与商用车车轮在加工工艺方面差别较大,乘用车轮辐是采用正反双冲压工艺,而轮辋是全自动化生产线,这就要求材料不仅具有良好强塑性匹配,而且板形和表面质量也需表现。该研发团队从成分设计入手,去除影响表面质量的Si元素,通过合理科学的工艺设计,从源头开始把好质量关。生产过程中通过层层检验,保障产品各项指标合格。该研发团队克服影响,通过、视频等直播方式,密切跟踪试用全过程,终实现了焊接和冲压性能,完全满足了客户要求。
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