活性炭翻板滤池自来水工厂布水布气管
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过滤是净水厂的主要水处理环节,该环节的选择直接决定了水厂 的出水水质和运行成本,我国的滤池工艺由传统的虹吸滤池、无阀滤池等单水冲滤池发展到目前的以V型滤池、翻板滤池等为代表的气水反冲洗滤池已经经过了几十年的发展时间,实践证明 ,翻板滤池是一 种新兴的比较的气水反冲洗滤池工艺 ,它允许滤料的灵活组合 ,在出水水质、反冲水耗 、运行成本等方面都具有传统滤池所无法比拟的优势。
翻板滤池的工作原理
翻板滤池的工作原理与其他类型气水反冲滤池相似:原水通过进水渠经溢流堰均匀流入滤池 ,水以重力渗透穿过滤料层 ,并以恒水头过滤后汇入集水室 , 见图l;滤池反冲洗时 ,先关进水阀门 然后按气冲、气水冲、水冲3个阶段开关相应的阀门,见图2。 一 般重复两次后关闭排水阀,开进水阀门,恢复到正常过滤工况 .
国内使用的虹吸滤池 、普通快滤池及V型滤池在反冲洗的水冲洗和漂洗阶段,反冲洗水均通过排水槽溢流堰排走 ,且为防止滤料的流失反冲强度也限制的较低 ,这样 既不可能把滤池冲洗的很干净又浪费了大量的水、电资源。由于采用了的反冲洗 工艺和技术的翻板阀,翻板滤池在气冲、气水混合冲、水冲3个阶段中翻板阀始终是关闭的 ,我们可以提高反冲强度,加大滤料的碰撞和反冲水的清洗强度 ,这样既提高了滤池的反冲效率又避免了滤料的流 失同时又使反冲水得到了重复利用减少了反冲水的用量 。由于翻板排水阀是在反冲洗结束20秒后才逐步开启 ,而且排水时段中翻板阀只开启45。,所以,积聚在滤池内的反冲水和悬浮物仅上部的可以排出, 而池内的滤料 由于比重大沉降速度快不会流失。 翻板滤池的水冲强度为 15—16L/m .s,滤料膨胀 率可 达 15%一25%,根据设计计算和实测资料翻板滤池的反冲洗耗水量为3—4.5m /m ,例如昆明第七自来水厂每个 120m 的滤池两次反冲用水量不超过500m ,而V型滤池的反冲洗耗水量 为6—8m/m2,翻板滤池与V型滤池相比 ,反冲洗耗水可节约近50%,所以 ,翻板滤池是一种节能型滤池。
翻板滤池运行中存在问题
4.2.1滤料流失比预期的多 ,七水厂从2005年断续试运行到现在总共运行时间为三年多,平均每格滤池跑料 150—200mm。其主要原因:一是陶粒强度等级不够造成反冲时陶粒颗粒磨损较大;其二是反冲洗程序设定在反冲洗排水过程中对翻板舌板 (阀)的开启度没有设置开45。这一停顿过程,造成滤料流失。
4.2.2七水厂在运行过程 中从滤池冲洗情况来看滤池的布气布水还是 比较均匀,但 16格滤池均出现了滤料混层现象 ,下层石英砂已经和上层的陶粒混杂。为分析原 因,对石英砂、陶粒进行 自由沉淀试验 ,发现两种填料的 自由沉降速率相差不大 ,分别为0.14m/s、0.16m/s。这可能是导致滤料混层的因素之一 ,其他原因如滤料的级配、强度以及反冲洗强度、时间等正在通过进一步试验进行验证。
4.2.3t水厂滤池的设计是进水、排水在滤池的同侧 ,反冲洗结束后 ,滤池内仍漂浮有冲洗后的泡沫。建议今后设计在厂平面布置允许的情况下翻板滤池的进、排水分开设置,并在反冲洗程序中增设一道表冲,提高反冲洗效率。
4.2.4滤池出水阀的开度随着滤速的快慢、水位的高低动作是保持恒水位过滤的关键。七水厂在运行过程中出现 了出水阀频繁动作的现象,主要是PLC程序没有对水位信号进行滤波处理 (滤池120m2/格,面积较大有水波影响)同时也没有对控制信号进行有效的处理造成。因此在PLC程序设计时应着眼于细部考虑 。
4.2.5滤池进水阀只采用气动控制未设置应急手动启闭装置,这种控制在节能上有一定的优势 ,但要求有一套可靠的气源系统支持。七水厂曾几次出现过其气源 系统的空压机故障造成滤池进水阀全部关闭 ,原水进水阀一时关闭不及 ,沉淀池水大面积溢流 ,若处理不及时易造成事故。因此滤池进水阀在采用气动控制时应考虑设置应急手动启闭装置。
翻板滤池又叫苏尔寿滤池,在过滤时,进水通过溢流堰均匀流入滤池内,按照恒水位过滤方式,自上而下进行过滤;反冲洗时,先关闭进水阀,待池内余水水位至滤料表面20~30cm时,关闭出水阀门,按照气冲、气水混冲、水冲三个阶段进行冲洗,冲洗结束后开启排水翻板阀,排出冲洗废水。翻板滤池反冲洗时,关闭排水翻板阀进行高速反洗,具有耗水量小,且不会出现滤料流失现象,因此常用做活性炭过滤的池型.
翻板滤池气水反冲系统主要有:拱形穿孔管布水布气系统和滤板滤头布水布气两种形式。
1.拱形穿孔管(又称多功能滤管、面包管)布水布气系统
采用底板上部横向PE拱形穿孔管和下部纵向不锈钢布水布气管组成,此布水布气系统施工简单,但投资较高。
2.滤板滤头布水布气系统
采用长柄滤头滤板,该系统施工精度相对要求高,但投资低。翻板滤池布水布气系统采用长柄滤头、混凝土滤板,为布水布气均匀,设计在滤板下面设置配水配气渠,在配水配气渠下部布置布水孔,在配水配气渠上部设置竖向不锈钢布气管,竖向不锈钢管顶部和下部开孔,以形成双气垫层,从而反冲洗均匀。