运城蒸发器MVR阻垢剂抑垢剂作用
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多效蒸发的动力消耗少。由于多级闪蒸产生淡水依赖的是含盐水吸收的显热,而潜热远大于显热,因此生产同样多的淡水,多级闪蒸需要的循环量比多效蒸发大出很多,所以多级闪蒸需要更多的动力消耗。
多效蒸发的操作弹性很大,负荷范围从110%到40%,皆可正常操作,而且不会使造水比下降。
含盐水首入冷凝器中预热、脱气,而后被分成两股物流。一股作为冷却水排回大海,另一股作为蒸馏过程的进料。
进料含盐水加入阻垢剂后被引入到蒸发器的后几效中。料液经喷嘴被均匀分布到蒸发器的顶排管上,然后沿顶排管以薄膜形式向下流动,部分水吸收管内冷凝蒸汽的潜热而蒸发。
浓盐水从效呈阶梯状流入一系列的浓盐水闪蒸罐中,过热的浓盐水被闪蒸以回收其热量。经过闪蒸冷却之后的浓盐水后经浓盐水泵排回大海。
从其上述原理可以看出,低温多效蒸发的技术优势体现在如下几个方面:
由于操作温度低,可避免或减缓设备的腐蚀和结垢。
由于操作温度低,可充分利用电厂和化工厂的低温废热,对低温多效蒸发技术而言,50℃-70℃的低品位蒸汽均可作为理想的热源,可大大减轻抽取背压蒸汽对电厂发电的影响。
进料含盐水的预处理更为简单。系统低温操作带来的另一大好处是大大的简化了含盐水的预处理过程。含盐水进入低温多效装置之前只需经过筛网过滤和加入少量阻垢剂就行,而不象多级闪蒸那样进行加酸脱气处理。
从我国目前的高盐废水处理思路来看,无论采用何种处理工艺,后都会将高浓度废水送至结晶器进行再蒸发,形成结晶盐,从而实现废水零排放。然而这种方式只是将污染从水转嫁到结晶杂盐中,并非零排放的初衷。水分离后剩下的结晶杂盐是危险废物,处置方式十分麻烦,焚烧无效,而填埋遇水又会形成新的污染源,因此只能按照危险废弃物处理,目前每吨结晶杂盐的处理费用约为3 000元。以年产杂盐30 000 t的煤化工企业为例,每年用于杂盐处理的费用便占到企业废水总处理费用的60%,处理费用惊人。因此对结晶盐的处理思路是资源化利用,即分质结晶。高盐废水中主要的成分一般是Na2SO4和NaCl,其含量可占废水中所有盐类的90%以上,如能将Na2SO4和NaCl与其他物质分离形成工业级的Na2SO4和NaCl,则可减少90%以上的固体废弃物。
固体防腐阻垢剂有以下三种功能:
1)由于除垢除锈,等于除去了电化学腐蚀的阴极,从而能有效地阻止电化学腐蚀。
2)它含存几种育膜剂,能在铁的表面生成一层黑亮的保育膜,可阻隔氧和二氧化碳的腐蚀;
3)它是碱性药剂,能迅速提高水的pH值。
加药装置与系统的连接,一般有下列两种方式:
对补水进行水处理:贮药罐人工加药装置的出口与补水泵的入口相连。
对循环水进行处理:贮药罐人工加药装置的出口与循环水泵的入口和出口相连,如表1所示。
对于采用钢制散热器的供暖系统,实际运行时只要控制9≤pH≤12 (pH≥10时,铁处于钝化区内,腐蚀小)就可以了。不过,运行中注意,一旦出现pH<9时,应迅速投药;否则会因为水中的碳酸盐析出而使水系统中形成沉淀物的堆积。另外,为了降低悬浮物的浓度,每天每组排污阀进行一次排污也是十分必要的。
添加阻垢剂后蒸发器运行对比
现场在对一效列管高压清洗后,开始试用投加阻垢剂,运行相同周期(25天),系统仍运行较为稳定,进料量几乎没有变化,现场对列管进行拆检查看,跟踪2个测试周期一效列管外观如下图:
由上图可以看出,添加阻垢剂后一效结垢明显改善,列管内壁只存在薄薄一层结垢物,未出现列管完全堵死情况,同样进行了高压清洗,由于结垢物质薄且脆,单支列管清洗时间只要1分钟左右,清洗1台蒸发器的时间只要0.5天就完成了,节省了大量的时间和降低了劳动强度。依据目前结垢情况判定,添加阻垢剂运行周期可延长至2个月以上。
原液进料量未添加阻垢剂,相同运行周期25天,加阻垢剂前平均进料量263.5m³/d,加阻垢剂后平均进料量315m³/d,说明添加阻垢剂后降低了三效列管的结垢生成速率,了蒸发器、长周期运行。
(1)由于三效蒸发系统进水温度较高,其中效维持在100℃左右,根据添加药剂前后列管结垢情况对比看,艾克阻垢剂高温下仍有的阻垢能力。
(2)蒸发器添加阻垢剂后,可以显著延缓结垢的产生或减少结垢量,与不使用阻垢剂的蒸发器运行相比较,添加阻垢剂后蒸发器运行周期大幅度延长,生产稳定运行,且减少了清洗列管的时间和降低了人力劳动强度,试验表明添加阻垢剂完全必要和能满足生产需求。
(3)对比增发器不加阻垢剂前频繁清洗的状况,添加阻垢剂有利于蒸发效率发挥,综合考虑下可节约蒸发单元的运行成本,具有较高的社会经济效益。