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煤粉仓袋收尘一氧化碳含量

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高炉喷煤在经历了初的喷吹无烟煤,发展到现阶段普遍应用的喷吹混合煤(烟煤与无烟煤),期间系统安全性随着使用煤种的变化开始发生改变。特别是喷吹高挥发性、强爆炸性的烟煤时,安全性差,因此采用的安全保护措施。卓宇佳创对这一工况有一套完整的解决方案, 实时响应的防爆激光气体在线分析仪的应用可确保高炉喷煤系统的安全, 系统响应时间<1s, 可有效杜绝爆炸危险。


流程图位置①

通过对磨煤机入口的CO/O2浓度进行在线检测,从而煤磨机的安全;

流程图位置②

通过对磨煤机出口的CO/O2浓度进行在线检测,反映磨煤机内的气体浓度;

流程图位置④

通过对布袋除尘出口的CO/O2浓度进行检测,从而实时反映煤磨机与布袋出口间的管道泄漏信息;

在①、②、④的位置,采用卓宇佳创公司原位/旁路激光气体分析仪,原位法兰安装方式,直接分析过程气体,无取样损失变化,该分析仪实时响应快,灵敏度高,不受背景气体干扰。


iLAS系列激光气体分析仪
流程图位置③

通过对煤粉仓的CO/O2浓度进行实时的监测,从而反映煤粉仓CO/O2的聚集信息并提供安全报警信息和操作控制依据。

在③的位置,采用晟诺仪器eLAS-900激光煤粉仓监测系统。该系统采用抽取方式采样, 经预处理后即进入分析处理阶段,很好地解决了响应速度、测量精度和维护标定等问题,气体测量采用了可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,具有更高的光谱分辨率,以及的抗背景气体交叉干扰性能,提高过程气体的精度和可靠性。可用于高湿、高温、高粉尘等环境恶劣的工况,同时具备伴热、自动取样、自动反吹、连锁控制保护等功能。具有良好的稳定性,准确性,使用方便,可满足用户对磨煤工艺过程在线监测的需求。


eLAS-900激光煤粉仓监测系统
系统特点

1采用TDLAS技术原理,测量更

2不受水气及其他背景气体干扰

3不受光强波动影响,可长期连续在线运行

4使用寿命长,成本低

5标定周期1年,维护更简单

高炉喷煤磨煤机一氧化碳浓度高的原因和措施
您好,很高兴为您解答,以下是为您查询到的结果,希望对您有所帮助高炉喷煤磨煤机一氧化碳浓度高的原因可能有以下几点:1. 煤粉磨煤机运行不正常:磨煤机的磨煤效果不佳,煤粉细度不够,导致燃烧不完全,产生大量一氧化碳。2. 燃烧条件不理想:煤粉与空气的混合不均匀,燃烧温度不够高,燃烧时间不足等因素都会导致一氧化碳的生成增加。3. 炉内温度过低:高炉内部温度低于理想温度,会导致煤粉燃烧不完全,产生一氧化碳。针对高炉喷煤磨煤机一氧化碳浓度高的问题,可以采取以下措施:1. 优化磨煤机运行:定期检查和维护磨煤机,确保其正常运行,提高煤粉的细度,减少一氧化碳的生成。2. 调整燃烧条件:通过调整煤粉与空气的比例,改善燃烧条件,使煤粉燃烧更充分,减少一氧化碳的生成。3. 提高炉内温度:通过增加燃料供给量、改善燃烧风量等措施,提高高炉内部温度,促进煤粉的完全燃烧,减少一氧化碳的产生。

煤磨利用窑尾烟气作为烘干介质,立磨入口温度一般在150℃左右,出口烟气温度露点温度15~30℃,一般控制在75℃左右。煤磨出口烟气温度均在着火或自燃温度范围外(煤粉的着火温度:500~530℃,自燃温度:140~350℃)。
2着火原因分析
2.1火源
除尘滤袋材质如果不防水、不防静电、不抗结露,会因原煤含水分偏高,出磨煤粉水分在3%左右,造成滤袋“板结”破损;除尘器内煤粉不能正常排空致使煤粉积聚,滤袋外表面煤粉附着严重而且存留时间长,当滤袋表面积聚的静电荷较多而不能释放时易产生静电火花,同时袋除尘器内温度过高,这时如有一定的氧气存在,就会使滞留的煤粉自燃。
2.2氧气
煤磨系统采用的窑尾废气,含氧量可控制在12%以下。但在生产过程中还存在以下问题:
1)系统风量调整不好,如果除尘器排风机拉风不够或者除尘器管道积灰较多造成废气排放系统不畅,而通过煤磨热风机鼓入的窑尾废气不断地进入煤磨和除尘器内,系统明显出现压力不平衡,并造成煤磨和除尘器内部正压,这样,进入除尘器内部空气在不断地增加,使得含氧量也在不断地增加。
2)袋除尘器使用的喷吹气源,为高压压缩空气,当除尘器内出现火源时,它便能加速煤粉的燃烧,使火势迅速扩大。2.3 CO 气体
当时该除尘器在线气体分析仪检测的其内部 CO气体浓度没有超限,没能及时发出报警信息,误导了中控操作员的操作。
2.4 工艺操作
岗位人员发现袋除尘器卸灰一室分格轮跳停并发现有冒烟现象,说明滤袋已燃烧,这时中控操作员未果断采取关闭除尘器入口阀、提升阀、喷吹系统以及停止排风机等措施, 使燃烧火焰进入其它各室,造成收尘滤袋全部烧损。
3 处理及措施
3.1 改进工艺设备及参数
1)做好对在线气体分析仪的日常维护,定期进行校验,各气体成分分析结果的准确性,为工艺控制提供有效参考数据。
2)针对煤粉制备系统的防燃、防爆要求 ,配备高灵敏度的温度预警装置和 CO2自动灭火装置,将目前灭火器控制方式由手动操作改为自动喷出方式,提高可靠性,降低事故发生的几率。 CO2自动灭火装置由固定的 CO2供给源,通过与之相连的带喷嘴的固定管道,在气体分析仪检测 CO 浓度到达爆炸极限或除尘器内部温度煤粉燃点值时,迅速向除尘器内部释放 CO2灭火剂,以达到防止煤粉燃烧爆炸的目的。
3)严格控制滤袋的产品质量,将其全部更换成抗静电、防水、抗结露的滤袋。
4)为减少煤粉在灰斗壁上的沉积,通过修改西门子 PLC 程序,适当缩短滤袋喷吹间隔时间,防止滤袋煤磨袋除尘器着火原因分析及处理煤粉积聚而“板结”。
3.2 改进工艺操作
1) 根据实际情况 , 控制出磨煤粉水分在 0.5%~1.5%之间,增大磨机系统通风量,降低出磨气体的湿含量, 将磨机出口温度由原来的 75~80℃调整为65~70℃,使入煤粉仓的煤粉温度在 60℃以下。
2) 完善煤磨操作规程, 在停磨更换滤袋或进入除尘器内部检修前, 停机时则先停煤磨工艺系统设备,保持除尘器和排风机继续运行一段时间,再停排风机。 停排风机后再经过一段时间,将除尘器滤袋上的积灰清除干净,同时将灰斗内的积灰排净,才能关停除尘器, 以防止停机后积灰积聚在滤袋和灰斗内,产生煤粉堆积自然爆炸的危险。除尘器下部的煤粉输送设备也应充分排空。

下一条:NDIR红外原理一氧化碳CO在线分析系统
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