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生产鑫通机械凿岩台车材料,钻孔设备

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西部矿业使用鑫通机械单臂凿岩台车效果:
4.5x4.5m,岩石硬度约F6-8,1、2号洞采用Z6A直孔掏槽3.5m孔深,进尺约3.2m,布58个孔其中76mm孔5个,用时3小时,1/2号洞循环作业,装药时间2小时,出渣时间2-3小时,1个循环约8小时,正常情况下实现1天24小时完成3个循环进尺9.5m,达到月进尺200m以上,消耗钻头18个,钻杆2根,其他无。由1个操作手,1个售后服务,2个炮工完成该工作。

鑫通单臂凿岩台车在福建石灰石矿中的应用:
地点:福建清流萤石矿
工况:新开洞子,3.3x3.3m断面,有下山<10°,3.4M深孔,约36个,围岩 月消耗费用钻头8-10个,钻杆1-2根,总共配件消耗9000元-10000元。

汉中略阳嘉陵矿业、黑山沟矿业:铁矿主要巷道2.8-3m ,岩石硬度:F=12;使用我司DW1-24凿岩台车主要用于掘进作业,单循环作业时间约2.5小时完成。每个循环进尺约3米以上,配用3700mm。采用我司DL1采矿台车中深孔作业,
该单位已陆续使用我司,DW1-24掘进台车3台,DL1采矿台车2台

中信锰业使用单臂凿岩台车:应用于3米乘3米开拓巷道,同时作业3个掌子面,大工作坡度25°,炮眼设置为32个,掘进单眼工作时间2分钟左右,完成一个断面凿岩的时间为2个小时左右,相比人工打孔效率提升约30% 。

单臂凿岩台车钎具磨损故障的排查
1、检査凿岩机
由于故障终表现为钎尾断裂或钎尾连接螺纹严重磨损,因此初步怀疑凿岩机可能存在故障。在对该凿岩台车凿岩机进行拆卸、分解、清洗、组装、调试后,故障依旧。
为判断该故障是否与凿岩机有关,我们采取部件互换方法,将工地上同型号且工作正常的凿岩机安装在出现故障的凿岩台车上,通过实际作业测试,原有故障重新出现,由此可判断该故障与凿岩机无关。

2、检査机械传动装置
推进梁上的机械传动装置主要作用是在足够的推进力下,使钻头与岩石紧密接触,以确保凿岩机的冲击能量作用在岩石上。如果推进梁钢丝绳滑轮轴承损坏或滑块间隙不合适,就会增加相关部件之间的摩擦力,使作用在岩石上的推进力小于正常值。推进力不足无法钻头和岩石紧密接触,终将导致连接套发热以及钎尾磨损加剧。
经检査,该凿岩台车推进梁钢丝绳滑轮轴承有一定磨损。更换新轴承并按技术要求重新调整滑块间隙后试机,故障现象依旧。用红外测速仪检测钻进时钎杆转速为190r/min,属正常范围。至此,可以排除机械传动装置存在故障的可能。

3、检査液压系统
该型凿岩台车液压系统主要由主泵、换向阀组、蓄能器、回油单向阀、液压油散热器、回油滤芯、推进缸、主泵加载电磁阀、补油泵以及液压油箱等组成。对于液压系统故障,根据先易后难的原则进行排除。

单臂液压凿岩台车适应于矿山、冶金、水电、铁路、公路及等领域巷道、涵洞的开挖、掘进工作。该机采用全液压驱动双臂凿岩,凿岩速度可达0.8-2米/分钟,柴油机驱动轮胎底盘行走,适应于巷道截面(宽×高)5×4米以下巷道作业。
轮胎式单臂全液压凿岩台车的主要特点是:
液压平动钻臂具有使推进梁保持平行的功能,可直接、快速、准确定位;钻出孔与孔之间相对平行、无需人工校准平行、操作简单、能地控制孔与孔间距精度及平行度。
伸缩臂可补偿钻臂由掌子面下向上方移动时自身产生的位移差,提高钻孔范围、不留死角。
标配法国蒙特贝HC50液压凿岩机,凿岩硬度高、钻孔速度快、低钎具消耗、故障率低等特点;采用美国HELAC公司螺旋油缸,高扭矩、高承载能力、无位置偏移、超紧凑、很好的抗污染能力及持久灯特点。
坚固铰接的重型底盘、柴油机四轮驱动,行走速度快灵活转场的特点,提高工作效率;采用动力转向;行车、紧急停车双制动器;底盘配集中润滑系统;整车配备四个液压支腿,工作时稳定性更高。
采用直接控制式凿岩系统,具有的自动防卡钎功能,冲击、回转和推进分别采用各自的液压泵,立的控制回路确保稳定的功率输出。
设有自动电缆卷筒收放电缆灵活自如、节省人力、提高安全系数。

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