北京节能煤矿钻装一体机材质
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钻装一体机投入使用后,避免了断钎伤人、风带甩开伤人等人工操作锚杆机伤人事故,从源头上消除了安全隐患。缩短了打孔和装运作业时间,减少了前头施工人员,有效缓解掘、装不平衡的现状,掘进进尺水平得到显著提高。
通过使用鑫通钻装一体机后,真正实现了钻孔和装运合二为一,并且每个小班减少了2名人员,有效节省了人工成本,与传统气腿式凿岩机相比,钻进的速度有了明显提升,并且钻眼深度增加了,为提高掘进效率创造了良好的条件。
岩巷机械化的大力普及,为岩巷掘进的效率、质量和安全带来转变,人员数量的减少必然给用工带来一定压力,过去靠人海战术的生产方式已不能适应生产形势的需要。只有通过大力普及机械化,全面提升人员素质,提高生产效率,才能适应今后煤矿发展的需要。
装备既是煤炭企业的核心竞争力,更是煤矿安全发展、发展的强劲引擎。为提高掘进生产效率、实现安全快速,该矿将远程智能控制系统应用于综掘机与钻装一体机,利用数字控制技术,在地面调度室即可远程操控工作面生产,减轻了职工劳动强度,提高了生产效率,减少了作业人员,规避了瓦斯、顶板等自然灾害。半煤岩智能化掘进工作面正式投产,实现了远程操控、工作面无人、一个小班多只需6人,月进同比提高90米,破解了掘进队组少、人员少制约掘进生产的难题。
煤矿智能化快速掘进,在半煤岩推广使用钻装一体机装煤打眼、皮带运料、小型履带式运料车运料的快速掘进线,在岩巷打造“掘进机掘进+皮带运输+履带式输送车运料”的智能化快速掘进线,有效提高了巷道掘进效率。推广使用“钻装机组”,打造机械化、快速化装、运煤作业线,解决打前进眼时间,提高快速掘进效率。
鑫通钻装一体机使用长臂支护作业,有效解决了以上问题,打设的炮眼角度正,爆破巷道成型好,过去5人使用3台风锤打眼,现在2人操作设备就可以完成打眼流程,用时由原来3小时降低到1.5小时,实现了减员提效。