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河北沙河市某企业脱硫塔着火,这样的事故为何不止?

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2018年10月24日下午2:50左右,沙河市某企业脱硫塔着火,明火于下午3:40分扑灭,未造成人员伤亡,事故原因是材料着火




总结脱硫塔着火事故,大多数是:防腐材料着火造成的

如何预防脱硫塔防腐施工中的火灾事故?大多数论文或工程公司给出如下建议:

1、加强管理人员、施工人员及工程相关人员的安全培训工作,增强安全防火意识;

2、在施工现场预备适当的足够的消防工具如:消防沙、灭火器等;

3、施工前进行施工条件检查,在具备施工条件后方可进行施工;

4、加强施工现场安全管理,严禁携带火种进入现场,杜绝能产生电火花、打磨火花的设备的使用;

5、合理安排施工工序,杜绝焊装、机械打磨等易引起火灾的工序与防腐工程进行交叉作业;

其他安全措施……

通过对防腐材料易燃物质分析,并结合施工、运行过程中的火源属性检测,北京志盛威华ZS-1042脱硫防腐涂料、ZS-1041烟气防腐涂料能符合以上所有防着火事故要求,可以做到涂装后3-4小时直接焊接不着火,高温扩蚀面小于1cm的效果。

2018年6月在山西吕梁临县某焦化厂余热发电锅炉脱硫塔新建项目中,此消防性能得到很好体现。在该塔第四层刚刚做完ZS-1042、ZS-1041复合防腐体系的防腐后,因实际生产需要,该塔第三层顶板(第四层已做防腐的底板)需要补焊加固,常规涂料包括玻璃鳞片胶泥涂层均存在的着火隐患,是禁止动火操作的。

在强制通风3小时后,安装焊接组顺利完成了长达4个小时的焊接工作。安全员、监理在四层进行消防预备、安全监管时发现焊接时焊接部位发出较少淡淡的烟气,局部出现不扩散透底红色高温点,电焊走过后红色高温点消失。检查焊接后的涂层,焊接处高温破坏扩蚀仅1cm宽,铲除扩蚀层后对焊缝局部进行再次涂刷进行修补,处理方法及其简单。

在该现场脱硫后烟道与老烟道对接时调整尺寸,对已涂刷过防腐涂层的烟道进行高温切割,在切割时(切割工艺温度大于1000℃)涂层被破坏发出黄色烟气,完成切割和吊挂后,我们对切割面、吊装加装的吊耳处进行了观察和评估:切割处涂层破坏率为0,涂层几乎无变化(开放高温环境,较为短暂的高温接触)涂层坚硬致密,用锤子难以破坏;吊耳焊接处高温扩蚀单侧不超过1cm,且高温扩蚀面只是酥松稍有起鼓,扩面与正常涂层面交界处无任何开裂起鼓。

事实再次验证了ZS-1042、ZS-1041材料具有的耐高温性(可长期在750℃高温下连续工作)、涂层不燃烧属B级防火材料、漆膜坚硬致密附着力。无论是先防腐后吊装焊接还是为赶工期合理安排工序实施交叉作业,ZS-1042、ZS-1041均是较佳选择。

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