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‍脱模剂有三种颜色的款系,分别为银色、白色、浅黄色。应用于自硬砂工艺、覆膜砂工艺、水玻璃砂工艺、粘土砂工艺。白色脱模剂还可用于橡胶脱模、混凝土脱模。除此之外本公司还生产销售呋喃树脂、固化剂、粘合剂、封箱膏,小批量水玻璃等铸造辅助用品。在此给大家介绍一下提高铸件效率的知识。
提高电炉铸铁效率的技巧之二——关于电炉灰铸铁增硫问题
中频感应电炉熔炼铸铁工艺对比冲天炉熔炼,除了具有熔化温度高的优势外,也有不少缺点,主要有三个方面的问题:1、铁水过冷倾向较大,极易产生影响材料机械性能的D、E型石墨;2、铁水纯净,异质结晶核心较少,导致孕育效果差,在同等成分条件下,铸件强度偏低铁质偏硬;3、收缩倾向较大,在高牌号灰铸铁中锰含量较高时,容易产生显微缩孔、缩松。
针对上述问题,应对的措施是:
在熔化后期增加一个高温保持时间,尽可能使各种炉料熔化的铁水晶粒均匀,尤其是细化石墨;适量增加外来异质核心(如硫化物),强化孕育效果,促进A型石墨的形成;控制高牌号灰铸铁的硫、锰含量及其比例,控制回炉料比例,达到合适成分。这些措施,对不同结构的铸件产品是有差别的,具体情况具体分析。
案例:某公司用电炉熔炼6炉灰铁HT300铁水,浇铸液压阀G03、G02等产品,经解剖内部组织发现大面积显微缩孔、缩松、缩裂,共830只全部报废(见附图)。检测布氏硬度HB硫241,化学成分碳3.27,硅1.78,锰0.83,硫0.087,磷0.04。珠光体98%,E形石墨达80%(A型20%),石墨长度5级。据有关人员研究分析,应是铁水材质出了问题。
化学成分分析的结果,对一般的薄壁HT300铸件来说似乎是正常的,然而对于液压阀铸件(壁较厚)却出了问题。此缺陷成因:初步判断是铁水中锰硫的含量过高而引起的铸件显微缩孔、缩松、缩裂,也就是说铁水中的硫、锰含量超出铸件所适应的范围(对不同铸件其成分量有差别)。
由于在熔炼中加入了一定量的增硫剂,铁水中的硫、锰含量积累达到一定程度,就会导致铁水含硫量超出铸件自身正常凝固结晶的要求,从而产生此类缺陷。对策:停止加入增硫剂,调整锰的含量,HT300灰铁的五元素的正常含量,调整后,缺陷全部消除。
在电炉灰铁铁水中通过加入增硫剂形成一定量的锰硫,作为异质核心,提高孕育效果,这从理论来说是正确的,但是近年来大多数文献资料所说,电炉高牌号灰铁的含硫量需控制在0.05-0.10%比较合适,然而许多工厂的实践证明,当含锰量在1%左右时,若铸件成分分析含硫量超过0.05%,铸件就开始产生缩孔缺陷,当含硫量超过0.07%时就会发生批量缩孔。
其实我们在电炉熔化过程中,已经增加了一部分硫,这些硫来自于:由回炉的浇注系统带来,浇注系统中的硫磷含量远铸件中的含量;生铁中的硫,一般生铁中的硫含量是不高的,而我们购买的普通生铁上面都携带不同程度的炉渣(垃圾),我们是不会化验的,但这些拉圾却含有较高的硫磷,会带入炉内;废钢和生铁等炉料的铁锈,氧化铁含量较高,进入铁水中会增加硫的吸收率。在这样的情况下,如果我们再补加硫化铁来增硫,就过分了。实际生产高牌号灰铸铁件时,铁水中的单质硫控制在0.03-0.05%之间为妥。

名称自硬砂脱模剂,粘土砂脱模剂,脱模剂,覆膜砂脱模剂
价格16.99 元
地区山东潍坊
联系陈平
关键词覆膜砂脱模剂,粘土砂脱模剂,自硬砂脱模剂,脱模剂
产地山东
用途级别工业级
包装25Kg箱
含量99.99
基本指标含量
执行质量标准国标
CAS其它
技术指标溶剂

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