新疆阿拉尔设备校准,计量校准检测机构世通校准
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我公司在一次现场检查中发现一机械加工企业(配变容量100kVA,力调用户),总表为三只单相1.5(6)代有功,其中的C相表读数与前次抄表时少了两个字。加上该用户平均用电量在6000kW·h左右,检查人员怀疑有窃电可能,当切除用电负荷时,发现C相电能表在反转,A相正转,现场人员立即向局里汇报,我们组织人员到现场进一步检查。
经检查发现,当切除负荷后,三只电能表其中A相正转、B相不转、C相反转。运行现场发现该用户电容柜自动补偿器损坏后,电容补偿一直为手动运行,同时发现电容器补偿三相电流指示不平衡,其中B相电流为零,当场切除电容,再看三只电能表均不走。再试仍是原来情况,后集中对B相电容补偿回路进行检查,发现B相PTO熔丝不通,说明断开,重新更换后再投运,指示电流表正常,电能表三只均停走。
情况分析:为什么电容器缺相运行会引起电能表反转?是否会影响正常计量?作如下分析:
现场故障时用电负荷为零,电容器接线方式为星形,电容器为纯容性负载(有功损耗很小忽略不计),电源相序为正相序,见图1系统接线图和向量图。
当系统正常运行时(用电负荷为零),因为各相电路中容性电流的相位分别对应的电压90°,各相电能表的功率为P=UIcos90°=0,所以三只单相电能表都不转。
当电容器B相熔丝熔断即退出运行时,A、C相电容器形成串联后接在电源Va和Vc之间,这时,电路中的电流幅值和相位都发生了变化,见图2所示。
即A相电流Ia电压Vac角度为90°,因为VaVac 30°,所以A相电流Ia电压Va角度为60°;
C相电流Ic电压Vca角度为90°,因为Vc滞后Vca 30°,所以C相电流Ic的相位电压Vc为120°;
此时A相电流与C相电流大小相等,方向相反。
因为电能表的电压回路正常,所以各相电能表运行状态下的功率分别为:
Pa=VaIacos(90°-30°)=VIcos60°=0.5VI>0,则A相电能表正转。B相电流为零,B相电表不转。
Pc=VcIccos(90°+30°)=VIcos120°=-0.5VI<0,则C相电能表反转。
结论:凡是有电容器补偿的用户,因电容器缺相运行引起的单相电能表(指代总表的三只单相表)在无用电负荷情况下的缓慢正转或反转属正常情况,且不影响正确的计量,即三只单相表记录的总电量不受影响,表面上看一只表正转,另一只表反转,其增加与减少的电量是相等的,进一步讲,对有无功电容器补偿装置的用户或变压器台区,电容器若发生缺陷运行所产生的异常对正确计量没有任何影响。
值得思考与提示的问题是,我县每台农改配变的配电箱都配有(20~40)kVAR的电容器补偿(根据变压器容量而配)。像上述的情况时有发生。在工作中遇有不少农电人员请示这类问题,要求安装电子式电能表或1.5(6)A双向计数式机械表,这都是不正确的。因为目前生产的电子式电能表,基本计度器采用步进电机驱动计度器计电量,当电流是反向时则计度器仍为正计量。机械式1.5(6)A双向计数式电能表同样是这样的道理,也就是说用这样的表作为计费表,当发生上述电容器缺相运行时,其中反转的一只表此时计数为正电量,导致多计用户电费,这种计量方式切不可用在有无功补偿装置的用户及变压器台区。
通过该异常情况分析,也充分显示我们用电检查(营销)人员的业务知识要进一步提高,同时要组织好社会电工和农村电工的培训,不断提高他们的业务技术素质和依法经营的意识,确保电力系统正常稳定的运行。
(1)一块修理合格的电能表,经校验后却不合格,经检查,是磁铁上有铁屑。修理前没有铁屑,铁屑从何而来?笔者经过观察,终于找到了来源。在调表过程中,由于用力较大,而且不均匀,螺丝刀与螺丝互相磨擦,由于用力不均匀产生铁屑。
(2)修理合格的电能表,扣盖前校验合格,但扣盖后误差不合格,有时会发现误差波动。笔者经过分析,找到原因。由于扣盖后紧固螺丝上的特别紧,使表的底壳形变弯曲,使电压、电流线圈相对位置发生变化,导致上述现象出现。
(3)一块修校合格的电能表,走字试验后却发现超差。经重新校验后,误差仍合格,走字又出现同样情况。经过分析,是计度器倾斜或啮合过紧所致。所以,装配计度器时,应做到计度器齿轮与锅杆间距离为全齿高的1/2~2/3,计度器表面平正,计度器咬合不得过紧或过松(以竖直不刹平纹、不脱牙为准)。
(4)笔者某次校表,接好线后,在校验过程中,发现导线发热,立即停止校验。检查发现,有一根线没有拧紧,导致接触电阻过大发热。在电能表检定时一般重视接线的正确性,而忽视了接线的牢固性,导致了此种安全事故的发生。
在此,希望能够引起电能表检定同行的重视。
材料试验机和压力试验机是建筑工程材料检验的主要设备,由于建筑行业的特点,试验机经常随工程进行搬迁,其使用环境也相对较差,故容易产生误差和故障。因此,试验机除了每次搬迁后进行计量检定外,还按周期检定。当在检定过程中发现误差和使用过程中出现故障,一定要逐步查找原因、消除误差、排除故障。
一、常见误差产生的原因及消除方法
1.试验机安装不正确产生的误差
试验机安装不水平,会增加各活动部件之间的摩擦力,影响垂直安装,从而给试验机带来误差。
(1)主机部分安装不水平
工作活塞和工作油缸之间将会产生摩擦力,试验机工作平台与一侧立柱之间的导轮也会产生摩擦力,从而产生误差,一般表现为正差,且误差随着载荷的增大而减小。
(2)测力计部分安装不水平
若测力计前后安装不水平,将会使摆轴轴承之间产生摩擦力,其误差一般表现为负差。
综合以上两种因素产生误差的特点都是对小负荷影响大,对大负荷影响小。
2.摩擦阻力产生的误差
(1)主机部分摩擦阻力
液压试验机的摩擦阻力主要发生在工作油缸和工作活塞之间。除安装不水平因素外,油缸内有脏物,油的粘度过大,也会造成摩擦阻力加大。另外,工作平台导轮位置不合适也会造成与一侧立柱的摩擦力增大。
(2)测力计部分摩擦阻力
测力计产生摩擦阻力的原因较多,如测力油缸与测力活塞之间有脏物,油的粘度过大,指示装置上的从动针摩擦力大,齿轮齿杆上有油污、脏物或齿杆上限位片压得过紧,测力活塞皮带磨损断裂等。
3.消除方法
对于以上误差的出现,应检查试验机安装是否水平,对主机用框式水平尺在工作油缸外圈相互垂直的两个方向找平。对测力计在摆杆正面调整测力计前后水平,将摆杆边缘与内侧刻线对齐固定,用水平尺靠在摆杆侧面调整机体左右水平。对油缸内脏物可放油清洗并更换粘度适宜的机油。测力计指示装置从动针摩擦力过大,齿轮齿杆过脏,可用汽油清洗并调整压紧螺丝及齿杆上限位片,更换测力活塞上的皮带,这些都可以达到消除误差的目的,使试验机达到合格使用状态。
二、试验机一般故障及消除办法
1.试验机安装后,指针转动不平稳
出现上述问题的原因有:①试验机拆装运输过程中,测力计上刀刃脱出了刀座;②新加机油使试验机管路中存有空气等。
消除方法:①将测力计上的刀刃回复到刀座中;②开动油泵,关闭回油阀,打开送油阀,使试验机活塞上升一段高度,然后打开回油阀,使油从油泵油缸通过回油阀流回油箱,通过这样多次循环,即可排尽试验机管路中的空气。
2.摆锤回位过快
按照试验机缓冲旋钮上的刻度,定好不同摆锤的缓冲位置,但摆锤仍回位过快,主要原因是缓冲阀的出油孔钢珠与阀座经过长时间运转磨损,间隙过大或有脏物。
消除方法:拆下后清洗,重新调整后在缓冲旋钮上划上新的三个摆锤的不同缓冲刻度。
3.加载时出现卸载或加不到大载荷即停机
出现该种情况的原因有:①回油阀未关紧或油管接头处漏油及油泵皮带过松;②测力计上的限位开关不合适。
消除方法:①关紧回油阀,对油管接头漏油处拧紧或更换垫圈,调整或更换皮带;②调整测力计上的限位开关位置,使其在达到大载荷后限位开关关闭。
4.因用油不适造成的故障
常出现以下情况:夏天有时加载上不去,或冬天试验机经较长时间才能起动。这是因为夏天油的粘度过小,回油阀或缓冲阀中很小的间隙及脏物都可使油回流,而冬天油的粘度过大,油不易循环,甚至出现油在循环过程中与空气混合,增大体积,溢出油缸的现象。这主要是由于工地条件差,受季节气温影响造成的。因此,宜在冬天使用粘度小一些的油,夏天使用粘度大一些的油。
总之,计量检定部门对试验机检定时发现的误差一定要及时调整,使之达到合格范围,施工及使用单位在试验机使用过程中出现故障,一定要通知有关部门及时修理,并请计量检定部门检定合格,使之达到正常使用状态。只有这样,才能试验机在合格状态下工作,同时也可确保建筑工程中材料检验工作的正常进行。
温度参数是工业生产过程中重要的参数之一。正确选择和使用测温仪表是实现对温度参数进行正确、有效测控的首要前提。
仪表功能的选择:如果我们需要随时了解温度的变化趋势,就应该选择具有记录功能的仪表;如果温度变化对安全生产、产品质量有重大影响的话,我们一定要选择具有报警功能的仪表;或者只是用它监视温度,那么我们选用指示类测温仪就行了;在需要对温度参数进行随时调节时,设计温度测控系统来对温度进行控制。
仪表准确度的选择:一般要考虑生产工艺过程对温度仪表的要求以及温度参数对生产的重要程度;在需要对温度参数进行控制的情况下,我们还要考虑仪表的准确度与整个测控系统的匹配问题。
仪表量程的选择:量程选择既要考虑到正常的生产情况,又要考虑在故障情况下温度的变化范围。
其它注意事项:进行现场中低温测量时,宜选择双金属温度计,同时要注意其刻度盘直径和径向;有振动的地方,不宜选用工业玻璃棒式温度计;测温点较高或现场环境不好时,宜选择压力式温度计,但与温包相连的毛细管的长度不能超过20米;热电阻、热电偶的选择要考虑它们的测量范围、响应速度、分度号、使用安全等方面;对于需要对温度参数进行控制时,需要设计一个测控系统,同时要考虑敏感元件、变送器、执行器、显示仪表等之间的匹配、安全等问题。
总之,测温仪表的选型对生产管理、生产的安全性、节约计量成本、提高生产效率有着重大意义。
分光光度计点不稳定,常使用户头痛,甚至造成仪器无法使用。作为一名分光光度计的检修者,应如何修理这类问题呢?以下是笔者的几点经验。
1.查看光电管暗盒内是否受潮,看硅胶是否变色。对受潮较轻的仪器,只要将变色硅胶更换即可;而对于受潮较重的仪器,则还要用吹风机对暗盒内、外吹热风,吹风时要采取吹一会儿、停一会儿的方法,使潮气逐渐地从暗盒内跑掉,达到逐渐干燥的目的。经过这样处理,大部分仪器点会稳定下来。
2.经过以上处理后,有些仪器点不稳定问题仍然得不到解决,或有些仪器只是暂时得到解决,用户在过一段时间后,会反映问题依旧存在。这是由于其它原因造成的。当我们对光电管暗盒进行驱潮时,至少部分的改善了光电管的工作环境,有的光电管依然无法正常工作,而有的光电管在一段时间内,能够正常工作,然而并未真正解决问题。此时极有可能是由于光电管老化造成性能下降引起的。所以,对暗盒进行干燥,不能或者只能暂时解决问题,此时,检修人员要根据仪器光电管的型号、规格等,到厂家订购一相同的光电管换上,同时要注意解决暗盒内干燥问题。一般,均能使仪器正常工作。
3.在检修此类问题时,虽然产生的原因主要是暗盒受潮,或光电管性能变差,但也要检查光源灯稳定问题。这也很简单,只要打开顶盖,注意观察光源灯是否有忽明忽暗的现象,然后再借助万用表,对灯两端电源进行检测,看是否有变化。若是光源灯不稳定,严重者肉眼可直接观测出光源灯是忽明忽暗的,轻者也可用万用表检出。一旦发现原因是由于光源灯不稳定造成的,则可换一个灯炮或是对稳压线路进行修理。
4.后一个原因,就是微电流放大器内有电子元件性能变差,这是难处理的一个问题。对于721型分光光度计,只要将其微电流放大器内3DJ6F场效应管更换即可;若是751GW型等复杂的分光光度计,则要借助厂方的力量进行修理。
614系列电子交流稳压源是在社会上拥有量比较大的电源设备,由于其运行可靠、价格适中而被广泛使用。但是,作为一切电子实验的电源设备,一旦有故障,尤其是对电子管不太熟悉的计量工作者而言,可能会束手无策。现介绍以下比较常用的614系列电子交流稳压源故障的检修方法。
1.稳压器发生故障时,根据起始电压判断故障范围
所谓起始电压是指稳压器刚通电,电子管还处于预热阶段时的电压指示值。正常稳压器的起始电压约为交流(170~180)V(输入电压为220V左右),一两分钟后电子管开始工作,电压上升,此时旋动“电压调节”装置,输出电压在交流(180~280)V之间可调。
若起始电压为交流电压280V以上,则多为C1击穿。因为L、C1回路并联于磁放大器T2的交流侧,扼流圈的电感量小于T2的电感量,相当于T2交流侧短路,此时输出电压是自耦变压器T1将输入电压进行升压的结果。
起始电压为230V左右,且预热后可以升高,但不能调低,则要检查输入电压是否已超出稳压范围,否则是L、C1回路断路。若断路,输出电压波形有明显的三次谐波。
若起始电压正常,输出电压仅在(240~280)V之间可调,说明有个别的6P3P碰极,使Id的小值不为零,而是一个较大的电流值。
起始电压正常,预热后输出电压280V以上,且不可调,故障在控制部分。
起始电压正常,预热后输出电压仍不可调高,则要分别检查调节和控制部分。
2.电压失调故障的原因与检修
电压失调是614系列稳压器的常见故障,可分为高失调和低失调两种。
(1)低失调
Id为零,说明功率放大级没有工作。由于是多只电子管并联工作,因此同时坏的可能性很小,一般多为整流桥(D14~D17及有关元件)损坏或直流线圈断线造成功率放大级无高压;另外还有可能是6N1阴极电阻R12断路,造成6P3P阴极电位常高,使6P3P截止。此时稳压器空载尚能工作,但是带上负载就会低失调,此为功放级还存在漏电流所致。第三种情况是R12良好而6P3P阴极电位常高,是因为6P3P栅极电位常高所致,系6J1断极,断丝不工作之故。第四种,R2断,使6J1控制栅极电位常低,6J1截止。
调节部分故障引起低失调的原因是T1初级断线或T2交流线圈断路。
(2)高失调
Id总为大值。因为功放级电子管同时碰极的可能性很小,多为前级控制电压未送到6P3P的阴极,造成其阴极电位常低。原因有:①前级各管无屏压,D1~D4损坏或R1断或C3击穿造成无直流输出;②6N1断极,断丝不工作;③6J1碰极造成6N1栅极电位常低;使6N1截止;④2D2P断丝或R4,W1断使2D2P屏极电位常高,从而使6J1常通,6N1栅极电位常低。
(3)基本检查方法
614系列稳压器的控制部分是一直流放大器,前后级电位相互影响,且各级电位随输入电压的不同而不同。检修时抓住各点电位是否可调来发现故障点。同时,针对直流放大器的前后级电位相互影响的特点,测量时,可拔去后级电子管,从而避免判断错误。具体测量时,注意零电位的选取,并参考以下几点电压值:
①测6N1阴极电位,应在(180~300)V间变化;
②测6J1屏压,应在(130~300)V间变化;
③测2D2P屏压,应在(0~170)V间变化。
若某点电位不可调,则说明本级存在故障或前级存在故障。以上电压仅供参考。
3.自激的产生与检查
当稳压器输出电压摆动或指示器一明一暗,电压表指针摆动,节律在(1~5)次/秒时,则说明控制部分出现了自激。原因为滤波、退耦或负反馈电路出现故障。如C3失效或容量减小;6J1放大倍数偏高,负反馈网络断开时也会自激,但R5、C2不易损坏,故不能随意更改其值,以免影响反应时间。如抖动幅度较小,换C3无效,可换6J1管再试。
当稳压器输出电压出现节律很慢的大幅度摆动,则R28断路,使直流线圈反峰电压失去放电回路造成。需注意的是,当614稳压器负载为电容性时(如恒压器、稳压器等),也会出现大幅度摆动,此属正常现象。
平时稳压器工作中输出电压无规律地随市电轻微波动的情况属正常现象,若波动严重,应检查是否反应时间迟滞。
4.其他故障
稳压器接通电源,指示灯不亮,整机不工作。可检查接线、开关是否松脱。
稳压器开机后控制部分无电压,经常是D1~D4击穿或保险F2烧断;D14~D17击穿或F1烧断,可逐一检查更换。
稳压器输出电压低于交流250V时,保护装置动作,或输出电压(250~260)V时,过压保护装置不动作,说明过压装置出现故障,应检查晶体管直流放大器电路,如检查D5~D8、D9~D12有无击穿和损坏,再查BG1~BG3有无损坏,继电器线圈是否开路。
当保护装置动作失常时,还应检查继电器的触点有无接触不良。