水处理工业废水处理成功案例济宁天通
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印钞废水处理工程实例
印钞行业凹版印刷机在生产过程中需要使用擦板液清洗凹版,擦板液由软化水、氢氧化钠溶液和表面活性剂和有机污染物含量都非常高。某印钞厂印钞车间每小时排放12m³擦版废液,废液中含有高浓度的废油墨,同时也含有可回收的热量,以及表面活性剂、碱等有用成分,若直接排放,不仅造成严重环境污染,而且导致经济上的浪费。本工程采用超滤工艺对该废液进行处理回收,回收的超滤清液与新配置的擦板液混合后回供至印钞车间使用,超滤浓液经絮凝沉淀、浓缩脱水后,废水排入厂区综合废水处理厂达标后排放,固体油墨废渣作为危险废物外运焚烧,实现无害化。
一 设计水量及水质
印钞过程中擦板、清洗模辊形成一定量的含油墨废水,该废水排放量约为12m³/h,设计处理能力确定为15m³/h。
设计指标上,根据业主的要求,为了尽可能回收废液、减小环境污染、体现经济效益,超滤清液回收率要求大于80%;为了尽量减小油墨废渣运输处置费用,超滤浓液浓缩脱水后外运废渣含水率要求小于40%。
二 处理工艺
本工程的两个关键工艺参数指标,超滤清液回收率和废渣含水率,指标的限值水平在国内同行业中处于水平。为了满足设计指标要求,本工程工艺设计的关键环节主要有两个:一是超滤膜种类及运行方式的确定;二是絮凝沉淀底渣浓缩脱水工艺的选择及相关参数确定。
三 运行情况
本工程2013年开始正式运行.运行参数的月平均数值见下表:
序号 | 表明活性剂含量/% | 碱含量/% | 擦板液温度/℃ | 超滤回收率/% | 废渣含水率% |
1月 | 0.48 | 0.96 | 49.3 | 80.5 | 32.3 |
2月 | 0.55 | 0.98 | 48.5 | 80.3 | 36.2 |
3月 | 0.53 | 1.03 | 49.6 | 80.7 | 35.8 |
4月 | 0.46 | 1.02 | 51.1 | 80.5 | 34.2 |
5月 | 0.50 | 1.05 | 50.7 | 80.2 | 35.1 |
6月 | 0.51 | 0.97 | 49.2 | 80.7 | 33.6 |
7月 | 0.55 | 0.99 | 49.9 | 80.6 | 34.5 |
8月 | 0.48 | 1.01 | 49.7 | 80.1 | 36.0 |
9月 | 0.47 | 1.06 | 50.8 | 80.5 | 33.2 |
10月 | 0.49 | 1.04 | 51.3 | 80.2 | 35.5 |
11月 | 0.56 | 0.96 | 51.9 | 80.3 | 31.9 |
12月 | 0.49 | 0.99 | 50.6 | 80.5 | 36.2 |
设计目标值 | 0.50±0.05 | 1.00±0.05 | 50.0±2 | ≥80 | ≤40 |
四 工程评析
尽量提高超滤回收率是本项目的关键。设计中采用管式超滤膜,超滤回收率在80%以上,而且化学清洗周期稳定大于6个月。此外,采用卧螺式离心机浓缩含油墨的絮凝沉淀物,运行可靠,而且废渣含水率一直保持低于40%。进口管式超滤膜造价较高,从经济的角度,可考虑选用国产中空纤维膜,膜的更换基本不影响系统的设计。
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