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 印钞废水处理工程实例

印钞行业凹版印刷机在生产过程中需要使用擦板液清洗凹版,擦板液由软化水、氢氧化钠溶液和表面活性剂和有机污染物含量都非常高。某印钞厂印钞车间每小时排放12m³擦版废液,废液中含有高浓度的废油墨,同时也含有可回收的热量,以及表面活性剂、碱等有用成分,若直接排放,不仅造成严重环境污染,而且导致经济上的浪费。本工程采用超滤工艺对该废液进行处理回收,回收的超滤清液与新配置的擦板液混合后回供至印钞车间使用,超滤浓液经絮凝沉淀、浓缩脱水后,废水排入厂区综合废水处理厂达标后排放,固体油墨废渣作为危险废物外运焚烧,实现无害化。

一 设计水量及水质

印钞过程中擦板、清洗模辊形成一定量的含油墨废水,该废水排放量约为12m³/h,设计处理能力确定为15m³/h。

  设计指标上,根据业主的要求,为了尽可能回收废液、减小环境污染、体现经济效益,超滤清液回收率要求大于80%;为了尽量减小油墨废渣运输处置费用,超滤浓液浓缩脱水后外运废渣含水率要求小于40%。

二 处理工艺

本工程的两个关键工艺参数指标,超滤清液回收率和废渣含水率,指标的限值水平在国内同行业中处于水平。为了满足设计指标要求,本工程工艺设计的关键环节主要有两个:一是超滤膜种类及运行方式的确定;二是絮凝沉淀底渣浓缩脱水工艺的选择及相关参数确定。

三 运行情况

本工程2013年开始正式运行.运行参数的月平均数值见下表:

序号

表明活性剂含量/%

碱含量/%

擦板液温度/℃

超滤回收率/%

废渣含水率%

1

0.48

0.96

49.3

80.5

32.3

2

0.55

0.98

48.5

80.3

36.2

3

0.53

1.03

49.6

80.7

35.8

4

0.46

1.02

51.1

80.5

34.2

5

0.50

1.05

50.7

80.2

35.1

6

0.51

0.97

49.2

80.7

33.6

7

0.55

0.99

49.9

80.6

34.5

8

0.48

1.01

49.7

80.1

36.0

9

0.47

1.06

50.8

80.5

33.2

10

0.49

1.04

51.3

80.2

35.5

11

0.56

0.96

51.9

80.3

31.9

12

0.49

0.99

50.6

80.5

36.2

设计目标值

0.50±0.05

1.00±0.05

50.0±2

≥80

≤40

 

 

四 工程评析

  尽量提高超滤回收率是本项目的关键。设计中采用管式超滤膜,超滤回收率在80%以上,而且化学清洗周期稳定大于6个月。此外,采用卧螺式离心机浓缩含油墨的絮凝沉淀物,运行可靠,而且废渣含水率一直保持低于40%。进口管式超滤膜造价较高,从经济的角度,可考虑选用国产中空纤维膜,膜的更换基本不影响系统的设计。

 

 济宁天通机械设备有限公司,是国内的水处理设备集研发、生产制造及销售于一体的生产厂家,其核心产品以:工业废水处理设备、河道污水设备、棉厂纺织厂污水设备、轻重工业污水设备、生活污水设备、食品行业污水设备、屠宰场污水设备、药厂医院污水设备等多行业污水处理。


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