茂名化州脱脂除油-茂名化州循环水管道
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因为氧量表只是燃烧调整中的一个依据。所以氧量表不准不会造成无法调整燃烧。只是有一定影响。三、飞灰可燃物大的主要原因是什么。你认为飞灰可燃物大对锅炉经济运行的影响体体现在哪些方面、有多大。答、飞灰可燃物大的主要原因有以下几点:1、炉膛卫燃带面积减小。炉膛温度偏低2、煤质不稳定3、煤粉灰分增大4、煤粉挥发分偏低5、热风温度偏低。运行控制方面的原因:1、煤粉着火距离太远。一次风速偏高导致煤粉着火推迟。火焰中心上移。煤粉在炉内停留时间减少。降低了煤粉的燃烬程度。燃烧不完全的结果。也使飞灰可燃物含量增大。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 Ca(HCO3)2、CaCl2、CaSO4、CaSiO3 等。钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 Mg(HCO3)2、MgCl2、
MgSO4 等。镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg(OH)2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2SO4、NaHCO3 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2SO4 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHCO3在温度和压力的作用下会分解出 NaCO3、NaOH、CO3, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。然后连续动态循环 3~4h。其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 NaOH、NaO4, 软化水按一定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行一段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
每台锅炉酸洗时间距离不宜少于二年。第5条锅炉化学清洗单位必需获得省级以上(含省级)劳动部分锅炉压力容器安全监察机构的资格认可。锅炉化学清洗单位应具备下列前提:1.有健全的组织机构。并获得法人资格。2.有与所承担的化学清洗工作相适应的技术职员。承担清洗C级锅炉的清洗单位至少应有一名中级技术职员和两名低级技术职员。获得C级锅炉清洗资格的单位。可以承担C级以下锅炉的化学清洗。承担清洗D级及其以下级别锅炉的清洗单位至少应有一名中级技术职员或两名低级技术职员。
蒸汽锅炉炉体设计和制造采用三回程、湿背式、偏心炉膛、非对称性结构。炉胆一般为波形。减少热膨胀应力。增加辐射受热面。应用的数字化控制技术。可远程监控燃烧过程。自动化程度。各种保完善。选配进口低NOX燃烧机。燃烧充分。属于环保产品。可选配冷凝换热器和空气预热器。从而提高蒸汽锅炉清洗效率。蒸汽锅炉运行一段时间后水侧会结有大量的钙镁碳酸盐垢及腐蚀产物等。这些污垢牢固附着于锅炉内表面。导致传热恶化、燃煤增多。影响锅炉的运行效率。造成较大的经济损失。给锅炉的安全运行带来了严重的危害。
茂名化州脱脂除油-茂名化州循环水管道主要处理工艺混凝沉淀法造纸废水中含有大量的悬浮物质以及木素类有机物,这些悬浮性物质给造纸废水的治理带来了很大的困难,这些悬浮物经常以胶体的形态存在于造纸废水中,通过混凝作用可以有效的对这些高分子胶体类物质进行脱稳,脱稳也是混凝沉淀法中的核心部分,常见的胶体脱稳的方法主要有两种,一种是提高胶体的动能,提高温度可以加速胶体中的运动,但是在实际的工艺过程中,温度的提高受到很多的限制,比如温度提高1℃,其动能只能提高4%左右,并不具有很好的应用价值,另一种方法是减少排斥能,排斥能峰取决于排斥时能与吸引势能的差值,范德华力很难进行人为的改变,因而吸引时能也基本难以改变;而静电斥力与胶粒的电荷量有关,电荷量减少时,能够促进排斥能峰下降,为胶粒聚集提供了可行性。