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某铜选厂所选铜精矿含锌品位偏高,严重影响到铜精矿的销售价格,为此该选厂负责人对原矿性质进行分析,并依此进行了选矿工艺流程的改造优化,终有效解决了铜锌分离难题,使选矿技术指标达到了预期目标。

1、矿石性质

内蒙古大井矿属中低温热液矿床,金属矿物主要有黄铜矿、黄铁矿、闪锌矿、锡石等,其它金属矿物有方铅矿、辉铜矿、磁黄铁矿、毒砂、白铁矿、磁铁矿以及少量黝铜矿、螺状硫银矿、深红银矿、辉银矿等等。其中,黄铜矿常与闪锌矿、方铅矿及黝铜矿形成连晶,大部分黄铜矿沿黄铁矿及毒砂的颗粒间充填胶结构成致密块状。因回采原因,原矿中还含有多种氧化矿石。






2、铜精矿降锌困难的原因

闪锌矿与黄铜矿自然可浮性接近。三厂原选矿流程采用一段磨矿,磨矿细度仅为60%-74μm左右,铜锌矿物达不到单体解离。铜锌矿物致密共生,嵌布粒度过细,给铜锌分离造成很大困难。存在次生铜矿物,并在采选过程中部分被氧化。原矿中存在部分坑口回采矿,这部分矿石氧化严重,对铜锌分离造成不利影响。

3、降锌前生产情况

三厂原生产流程为浮选,浮铜抑锌。铜浮选作业为一次粗选、三次精选、两次扫选,锌浮选作业为一次粗选、四次精选、三次扫选。捕收剂均为丁黄药,起泡剂均为2号油,锌抑制剂为亚硫酸钠和硫酸锌,锌活化剂为硫酸铜。磨矿细度为60%-74μm左右,入选矿浆浓度为30%左右,铜精选PH值平均为11左右。

6、生产工艺条件调整

(1)更佳调整方案

磨矿细度由原60%-74μm,提高至70%-74μm,分级机溢流浓度由原30%,降低至20%左右,铜精选平均PH值由原12左右,降低至10左右。

(2)生产工艺调整后指标分析

从生产调整后生产指标分析,铜精矿含锌品位由原14.322%降低至6.683%,铜锌精矿品位也有所提高,满足了销售要求,达到了此次降锌的目的。但是,铜、锌、银、锡四种有价金属回收率大幅下滑。实际生产中,球磨机台时处理量由原12.5吨降低至8吨左右,球磨衬板使用寿命缩短、单位药剂成本增加,单位生产成本增加。此次调整不尽完善。

7、流程改造

为提高选厂综合效益,经过厂部相关领导、工程技术人员的研究论证,决定对生产流程进行改造,加入铜粗精再磨系统。力求在不影响其它生产的前提下,提高铜粗精细度,为降低铜精矿锌品位创造条件。可以看出,增加再磨系统后,铜精矿含锌品位进一步降低,铜、锌、银、锡回收率都超过了降锌前的水平,铜锌精矿品位也有了一定的提高。



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