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温州-压缩机填料-原厂配套,往复式压缩机配件

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活塞环的制造工艺和开口使其产生弹力,使无压力下外径大部分贴向气缸镜面。当压力P沿活塞与气缸壁之间通过时,把槽内的活塞环推向一侧,压力P通过活塞环与环槽之间的间隙进入环的背部,在环槽底部对环形成背压力P,将活塞环压向气缸壁,活塞环阻塞了活塞与气缸壁之间的间隙,密封了气体。

活塞环磨损到一定尺寸,需要更换,不更换时外圆磨损,开口尺寸增大。在环的直径方向每磨损1mm(单边为0.5mm),开口增大1π即3.14mm。

如果磨损2mm,开口则增大2π=6.28mm。开口增大,造成内泄露,若是,影响压缩机气量,增加功耗和气量减小,势必带来效率低,成本高。

开口间隙大,环的壁厚减小,只要环不能串到活塞与气缸之间的间隙中,机器仍可开动。这是没发现和没有办法的情况下,不得已而为之。环的道数多,其磨损量可大些。

一般情况下,环应在一个检修期(4000 小时)内检查,磨损量大则更换。压缩机气量减小,查明问题的原因进行更换。环的径向厚度磨掉1/3,则更换。

由于采用了无水润滑方式,压缩机各级气缸的温度都有一定幅度的上升,其中三级气缸的温升大,为了改善该级气缸的散热性,避免温升过大,在制作三级气缸时,要求气缸的生产厂家,将其外壁设计成翅片式,内壁镶导热性能良好且耐磨的铜套,通过以上方式生产出来的气缸,其性能及寿命都大大提高。

氮气压缩机在运行6000多小时后出现级间压力异常现象:排气压力和温度偏高,后来又下降。停机检查,二级进气阀内有不锈钢金属片,二级活塞体上下端面挤压有不锈钢碎片。该机活塞体的活塞环的环槽内均有不锈钢弹力环,这时二级的三只活塞环仅剩2.4~4.3mm(新环13mm,规定小径向厚度7mm)。因活塞环磨损严重,导致其槽内的弹力环出来与气缸壁磨损,弹力环断裂成碎块,造成气阀内漏。通过打磨活塞体和缸壁、更换新的二三级活塞环、检查各级气阀、拆下各级弹力环后恢复正常使用,并将杭氧的氧压机上的弹力环均拆下不再使用。

在开启氮气压缩机后未认真检查就送气运行,半小时后DCS上排气温度超温报警,到现场检查,发现机器的总进回水阀未打开,气缸回水视镜爆裂。立即停机,这时注意不可强行供水,防止温度骤降出现其他事故。

氮气压缩机开机运行两个多小时后,排气温度超过180℃联锁停机(正常运行温度155℃),经查,气缸、二三级气缸的两只DN25回水阀未打开造成。在前天进行检修机器时,关闭了该两只阀门,检修结束未予恢复,开机前也未认真检查,造成气缸冷却不充分,排气温度超标。

下一条:压缩机气阀阀片,压缩机气阀阀片
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